生物质燃烧机常见问题及解决方案
1. 检查料是否过少或过多
燃料过少点火棒加热的空气会迅速排出;过多,热量不能散发出去,会形成大量的浓烟,有爆炸的危险。点火时的燃料能刚好盖住点火棒出风口的位置。
2. 点火棒不发热
检查点火棒是否完好,点火棒发热部分是否有融化现象,后部陶瓷有无裂痕,阻燃线头是否熔断和搭铁。
3. 线路故障
检查线路是否有短路和断路,短路时会出现电火花、跳闸和烧保险,断路时线路不通电。查看点火棒线路中间保险管是否熔断,点火棒电源是否接在控制器规定的接线端上,查看控制器内的保险管是否熔断,电路板是否有击穿变黑,保险管是否烧坏。
4. 加热的空气点不燃火
检查点火棒安装管通风孔是否堵塞,或后部密封不严,风箱内是否有大量的灰尘。以上情况,需清理疏通风孔和风箱。
1. 电机不转
检查线路是否正确接在控制器规定的接线端上且正常通电,如不通电,检查航空线插头是否松动或控制器电路板可能坏损,注意两个插头的接线端要保持良好的接触在一起。
2. 螺旋卡死
用手感觉电机是否发烫,出现正反转交替现象。清理掉机器内的物料,试着将控制器内电机退料开关调整为手动。如能正常反转,则可退出卡住的硬物。如若不能,则需要拆出螺旋,取出硬物,再安装好试机。
3. 联轴器脱落或坏损
用手触摸电机和螺旋连接的联轴器是否两部分已经脱开,或者存在电机空转的现象,如有此现象,紧固联轴器锁紧螺丝,拆下连接件,并安装好平键,再试机运行。
4. 电机坏损或电容坏损
在以上几种情况都排查后,检查电机是否坏损,将电机单独通电测试,观察电机是否运行正常,再更换一个电容进行测试。判断出电机或电容坏损,对其进行更换。
1. 线路故障
检查线路是否按照正确的接线方法进行连接,清灰电机两根线接入控制器航空线清灰输出端,正负极区分开,开关电源的24V正负极出线端和清灰电机的正负极相对应。检查航空线和电机连接插头是否松动。
2. 开关电源坏损
查看电源指示灯是否长亮,再用试电笔测试变压器外壳是否带电,用万用表测变压器的24V输出端是否电压输出,观察内部元件有无击和烧毁现象,更换开关电源/变压器。
3. 清灰电机动作不正常或坏损
观察清灰电机的状态。①伸出去未收回或未完全收回,检查炉膛内部是否有大量的结渣附在清灰推杆上,结渣卡住清灰推杆;②不伸出或未完全伸出,检查清灰推杆是否变形,伸出时炉膛壁阻挡,控制器上清灰时间设置不正确;③清灰电机发烫或异响,用手感觉电机是否严重发烫,听异响声,判断电机是否坏损。更换清灰电机。
1. 线路故障
检查线路是否正确接在控制器规定的接线端上且正常通电,如不通电,检查航空线插头是否松动或控制器电路板可能坏损,注意两个插头的接线端要保持良好的接触在一起。
2. 控制器参数错误
检查控制器内设参数是否正确,各运行档位对应相应的风机档位,关闭风量或过小都不能正常的工作,将控制器参数设置到合适的运行参数,燃烧试机。特别注意事项,本公司燃烧机在保火状态下,是间隔鼓风,非一直运行状态,需长时间观察。
3. 风机坏损或电容坏损
在以上几种情况都排查后,检查风机是否坏损,将风机单独通电测试,观察风机是否运行,再更换一个电容进行测试。判断出风机或电容坏损,对其进行更换。
1. 控制器温湿度不正常
控制器温度传感器采集数据不灵敏、强电脉冲信号干扰、传感器安装的位置、传感器坏损等都是造成温湿度不正常的原因之一。出现此类问题时,首先要查看另外一个传感器的温湿度的显示情况,如另一个正常,快速切换上下棚进行烘烤,切记在控制器周围不要放置正在工作的高频信号的电子元件,如给电瓶车充电,循环风机变频器等。再检查传感器的安装位置要保持在烟叶中间,周围用烟叶包裹,不能让风直吹,导致温湿度不稳定。最后传感器出现温湿度变化太大的情况,需更换一个传感器再运行。
2. 控制器参数不匹配
保温时火力过大,温度偏高。正常保温时,机器的发热量不应超过1.1万大卡,可以调节保温时的进料时间和进料间隔时间,升温时温度下跌严重,可以调节升温档位的进料时间、进料间隔时间和鼓风量,检查并清理炉膛内的结渣和灰尘。
3. 换热室漏气
换热室由换热器、加热室和循环风机组成。换热器坏损或未密封,会有烟雾喷出,加热室不密封会丢失热量,循环风机在低温时用高速,都会造成升温困难或升不上去温度。把换热器的盖子装紧,加热室检修门周围密封,循环风机开到相应的档位。
4. 低温和高温时超温
低温时温度超温,主要出现在起火的第一个阶段,此时机器工作到大火档位,多余的热量不能及时散发,会导致温度升高,可以将起火时的第一个阶段温度先设置成比需要烘烤的温度低两度,等温度到设定的温度且稳定后,再将阶段温度设置为需要烘烤的温度。高温时超温,观察水壶是否缺水,如果缺水会导致相对温度升高,此时将冷风门线拔掉,手拨动冷风门开50mm左右,并把控制器温度目标值下调两度进行烘烤。还需要观察控制器在保温时送料电机和鼓风机是否正常启停。
1. 换热器为负压
换热器为负压时,机器在保温鼓风机停止时会产生回烟,可以将炉口的一小部分不密封,预留通风,保持换热器内部和外部压力一样,可以减少一部分回烟。更换保温时鼓小风的控制器或在烟道转角处加装小功率的鼓风机,与机器鼓风机交替工作或长时间工作。
2. 炉口不密封或换热器不密封
首先要清除阻挡燃烧机挡火板紧密配合到炉口上的物品,如炉门、墙体等,再检查炉门是否变形,炉门大小是否和机器的挡火板相匹配,采用防火棉和泥土等物品进行密封。换热器不密封回烟主要出现在上升式烤房,首先检查换热器和锅炉连接部位是否密封,再检查两侧的清灰门是否密封,紧固螺丝或填充密封材料。
3. 换热器烟道不通畅
换热器最初都是用于烧煤,烟道内堆积的粉尘较多,长年不清洁,导致换热管和烟道内堵塞,在用燃烧机加热时换热器的通风不畅,会形成烟气倒流,产生回烟现象,需要将换热器内的换热管和烟道进行清理,再进行试机工作。
4. 燃料问题
燃料过长、潮湿、粉尘多等,都容易在下料时形成空洞,这时,料斗内容易形成浓烟,甚至回火。遇到这种情况,用木棍之类的杆猛捅料斗下料口,让料与螺旋接触,使燃料送出,还可以调节控制板送料参数,将送料时间加大,送料间隔时间调长来解决。必要时还需将料斗内的燃料卸出,再重新添加燃料,并和烟草公司的相关部门反映,促使更换燃料。
5. 炉膛内堵塞
在炉膛内有大量的结渣不能及时排除时,也会形成料斗回烟,在鼓风机供氧燃烧时,风不能良好排出到换热器内,会形成风的倒流,风顺着送料管进入到料斗内,容易引起浓烟和着火。需要及时清理炉膛内的结渣,保持通风顺畅。
6. 内炉膛未安装到位
内炉膛安装时应该顶紧在安装座上,外炉膛卡紧内炉膛,如果安装座未顶紧或内炉膛向外伸出时,会形成窜风,在换热器内燃烧时,压力过大,极易形成回烟和回火。此时,可以用榔头将内炉膛敲回原位或拆卸掉进行重新安装。
1. 风量不匹配
机器的各档位匹配了相应的风量,低档位时用高风量,高档位时用低风量,都会出现燃烧不充分的情况,调节控制板的参数,在最高档位时,风机的风量偶尔能吹出燃料时,刚好匹配。最低档位时,燃料基本燃尽,刚好匹配。
2. 内炉膛未正确安装
内炉膛安装时应该顶紧在安装座上,外炉膛卡紧内炉膛,如果安装座未顶紧,火力小,燃不尽,并伴有浓烟出现,严重时还会引起一氧化碳爆炸。需校正内炉膛的风孔,并紧固内炉膛。
3. 清灰时间不匹配
清灰过于频繁,炉膛内的燃料未燃尽,就会被推出,这时需要调节清灰时间,清灰时间根据燃料成分的不同而不同,观察燃料燃烧后的情况,灰分重而不结渣的燃料,每半小时一次,结渣严重的燃料,15分钟左右需要清灰一次。